有機物導致的氨氮超(chāo)標(biāo)
運營過CN比小於3的高氨氮汙(wū)水,因脫氮工藝(yì)要求CN比在4~6,所以需要投加(jiā)碳源來(lái)提高反硝化的完全性。當時投加的碳源是甲醇,因為某些原因甲醇儲罐出口閥門脫落(luò),大量甲醇進入A池,導致曝氣池泡沫很多,出水COD、氨氮飆升,係統崩潰。
分析:大量碳源進入A池,反硝化利用(yòng)不了,進入曝氣(qì)池(chí),因為(wéi)底(dǐ)物充足,異養菌有氧代謝,大量消(xiāo)耗氧氣和微量元(yuán)素,因為硝化細菌(jun1)是自養菌(jun1),代謝能力差,氧氣被爭奪,形成不了優勢菌種,所以(yǐ)硝化反(fǎn)應受限製,氨氮升高。
解決辦(bàn)法:
1、立即停止進水進行悶曝、內外回流連(lián)續開啟(qǐ);
2、停止壓泥保證汙泥濃度;
3、如果有(yǒu)機物已經引起非絲狀菌膨脹可以投加PAC來增加汙泥絮性、投加消泡劑來消除衝擊泡沫。
內回(huí)流導致的氨氮超標
目前遇到的內回流導(dǎo)致的氨氮超標有兩方麵(miàn)原因:內(nèi)回(huí)流泵有電氣故障(現場跳停仍有(yǒu)運行信號)、機械故障(葉輪脫落)和人為原(yuán)因(內回流泵未試正反轉,現(xiàn)場(chǎng)為反轉狀態)。
分(fèn)析:內回流導致的氨氮超標也可以歸到有機物(wù)衝(chōng)擊中,因為沒有硝化液的回流,導致A池中隻有少量外回流攜帶的硝態(tài)氮,總體成(chéng)厭氧(yǎng)環境,碳源隻會水(shuǐ)解酸化(huà)而不會完全代(dài)謝成二氧化碳逸出。所(suǒ)以大量有機物進入曝氣池,導致了氨氮(dàn)的升高。
解決辦法:
內回流的問題很好發現,可以通(tōng)過數據及趨勢來判斷是否是內回流導致的問題:初期O池出口硝態氮升高,A池硝態氮(dàn)降低直至0,pH降低等,所以(yǐ)解決辦法分三種情況:
1、及時發現問題(tí),檢修內回流泵就(jiù)可以了;
2、內回流已經導致氨氮升高,檢修內(nèi)回流(liú)泵,停止(zhǐ)或者減少進水進行悶(mèn)曝;
3、硝化係統已(yǐ)經崩潰,停(tíng)止進水悶曝,如果有條件、情況比較緊(jǐn)迫可以(yǐ)投加相似(sì)脫氮係統(tǒng)的生化汙泥,加快係統恢複。

pH過低導致的氨氮超標
目前(qián)遇到的pH過低導致的(de)氨氮超標有(yǒu)三種情況:
1、內回流太大或者內回流(liú)處曝氣開太大,導致攜帶大量的氧進入A池,破壞缺氧環(huán)境,反硝化細菌有氧(yǎng)代謝(xiè),部分有機物被有氧代謝掉,嚴(yán)重影響了反硝化的完整性,因為反硝化可以補償硝化反應代謝掉堿度(dù)的一半,所以因為缺氧環境的破壞導致堿度產生(shēng)減少,pH降低,低於硝化細菌適(shì)宜的pH之後硝化反應受抑製,氨氮升高。這(zhè)種(zhǒng)情況可能(néng)有些同行會遇到,但是從來沒從這方麵找原因。
2、進水CN比不足,原因也是(shì)反硝化不完整,產生的堿度少,導致的pH下降。
3、進水堿(jiǎn)度降低導致的pH連(lián)續(xù)下降。
分析:pH降(jiàng)低(dī)導致的氨氮超標,實際中發生的概率比較低,因為pH的連續下降是一個過程,一般運營(yíng)人員在沒找到(dào)問題(tí)的時候就開始加堿去調節pH了
解決辦法:
1、pH過低這種問題其實很簡單,就是發現pH連續(xù)下降就要開(kāi)始投加(jiā)堿來維持pH,然後再通過分析去查找原因。
2、如果pH過低已經(jīng)導致(zhì)了係統的崩潰(kuì),目前筆者接觸(chù)過pH在5.8~6的時候(hòu),硝化係統還沒有崩潰的情況,但是及(jí)時將pH補充上來,首先要把係統的pH補充上來,然後悶曝或(huò)者投加同類型的汙泥。


